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x62w萬能銑床電氣控製原理圖的PLC改造

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發表於 2020-4-17 10:31:50 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
X62W 萬能銑床電氣控製係統采用繼電接觸器控製, 存在線路複雜、可靠性差、故障率高等缺點。plc 與繼電接觸器控製係統相比, 具有可靠性高、編程靈活、柔性好、抗幹擾能力強等特點, 特別適合應用於自動控製係統的開發和應用, 是電氣控製係統智能化控製的理想工具。改造後的萬能銑床, 可提高電氣控製係統的穩定性和可靠性, 提高產品質量和效率。論文利用S7-200 PLC對X62W 型萬能銑床電氣控製係統進行技術改造設計。並詳細介紹了改造的每一個環節。

     銑床型號比較多, X62W 萬能銑床在國內是應用最廣泛的一種多用途機床, 電氣控製線路是普通機床中較複雜一種。

     X62W 萬能銑床由於電氣控製線路觸點多、線路複雜、故障率高、檢修周期長, 而且故障的查找與排除非常困難的, 嚴重地影響生產效率。隨著現代製造業技術的發展, 對生產設備和自動生產線的控製係統需要更高的可靠性與靈活性, 需要采用新技術控製取代傳統的控製係統。基於這些問題, 本文采用S7-200 型PLC 對X62W 型萬能銑床的電氣控製係統進行技術改造。PLC 具有可靠性高、柔性好、編程靈活、開發周期短以及故障自診斷等特點, 特別適合應用於自動控製係統的開發和應用。

     1 、萬能銑床電氣控製電路
     X62W 萬能銑床電氣控製電路由主電路、控製電路和輔助電路及保護環節組成。圖1 是X62W 萬能銑床的電氣控製係統圖, 硬件改造和軟件設計論述如下:
   
     1.1 主電路

     主軸電動機M1: 任務是拖動主軸帶動銑刀進行銑削加工, 其正反轉通過組合開關來實現。KMl 是Ml 的起動接觸器, SA3 是主軸換向開關。

     進給電動機M2: 任務是通過操縱手柄和機械離合器的配合後進行工作台前後、左右、上下6 個方向的進給運動和快速移動, 其正反轉是由接觸器KM3、KM4 來實現的, 6 個方向的運動為聯鎖控製。

     冷卻泵電動機M3: 任務是供應切削液。主軸電動機Ml 和冷卻泵電動機M3 采用順序控製, 隻有當Ml 起動後M3 才能起動, 由轉換開關SA3 控製。

     M1、M2、M3 三台電動機共用熔斷器FU 作短路保護, 繼電器FRl、FR2、FR3 分別是M1、M2、M3 三台電動機的過載保護。

     1.2 控製電路

     控製電路主要由圓工作台的控製, 下麵以工作台前後、上下進給控製分析為例:

     工作台的前後和上下運動是由垂直和橫向手柄控製, 該手柄有五個位置: 有上、下、前、後、中間五個位置, 中間位置為停位。由十字槽保證手柄在任意時刻隻能處於一種
位置, 當手柄扳向中間位置時, 限位開關SQ3 和SQ4 均未被壓合, 進給控製電路處於斷開狀態, 當手柄扳向前或下位置時,由壓合限位開關SQ3 、SQ4 控製工作台向前或下移動。

       x62w萬能銑床電氣控製原理圖的PLC改造
  
                                       圖1 X62W 萬能銑床電氣控製原理圖

      將手柄扳到向上(或向後)位,壓下開關SQ4, 接觸器KM4 得電吸合, 進給電動機M2 反轉,工作台做向上(或向後)運動。KM4線圈得電路徑為:10→SA2-1→19→SQ5-2→
20→SQ6-2→15→SA2-3→16→SQ4-1→21→KM3 常閉觸點→22→KM4 線圈。

     若將手柄扳到向下(或向前)位,SQ3 被壓下, 接觸器KM3 得電吸合, 進給電動機M2 正轉,帶動工作台做向下(或向前)運動。

     1.3 輔助電路及保護環節

     輔助電路及保護環節包括冷卻泵電動機控製和照明電路控製。因為主軸電動機Ml 和冷卻泵電動機M3 采用順序控製, 主軸電動機啟動後, 扳動組合開關QS2 可控製冷卻泵電動機M3。銑床的照明由變壓器T 輸出36V的安全電壓, 由開關SA4 控製。熔斷器FU5 作為照明電路的短路保護。
  
  
      2、 電氣控製係統的PLC 硬件改造及軟件設計

     對X62W 萬能銑床進行電氣控製線路的PLC 改造時, 主要是改造控製電路, 而對電源電路、主電路及照明電路可保持不變。去掉變壓器TC 的輸出及整流器的輸出部分, 采用PLC 控製, 為了確保各種聯鎖功能, 需要將位置開關SQ1SQ6、按鈕開關SB1~SB6、分別接入PLC 的輸入端; 換刀開關SA1 和圓形工作台轉換開關SA2 分別用其一對常開和常閉觸頭接入PLC 的輸入端子。輸出器件有三個不同等級的電壓, 一個是接觸器使用的220V 交流電壓, 另一個是電磁離合器使用的24V 直流電壓, 還有一個是照明使用的36V 交流電壓。把PLC 的輸出口分成三組連接點。

     2.1 硬件改造

     X62W 萬能銑床控製係統的輸入點數為16點, 輸出點數為9 點, 根據輸入輸出口的數量, 可選擇S7-200 CPU226 型PLC。所有的電器元件還可采用改造前的型號, 電器元件的安裝位置也不變。X62W 萬能銑床各個輸入/輸出點的PLC 地址分配如表1 所示。X62W 萬能銑床的PLC I/O 接線如圖2 所示。

                                         表1 P LC I/O 地址分配表
       x62w萬能銑床電氣控製原理圖的PLC改造

                        x62w萬能銑床電氣控製原理圖的PLC改造

                                       圖2 PLC I/O 接線圖

      2.2 軟件設計

     根據X62W萬能銑床的控製電路, 設計該電氣控製係統的PLC 控製梯形圖,如圖3 所示。該程序共有9 條支路, 在梯形圖中已反映了原繼電器電路中的各種邏輯關係。第1 支路:是主軸電動機的起動與停止控製。當按下按鈕SB1(或SB2)、SB5(或SB6) 及位置開關SQ1 接入PLC 的I0.0、I0.2、I0.7 輸入接點。主軸起動後, 通過輸出繼電器Q0.將進給控製電路電源接通。第2 支路:是主軸製動及更換銑刀功能。反映KM2 及YC3的工作邏輯關係, 當需要快速停車時, 按下SB5 或SB6 時,I0.2 常開觸點閉合,Q1.0 輸出,當KM2 常閉觸頭斷開,使電磁離合器YC2失電,同時電磁離合器YC3 得電,抱緊主軸;當更換銑刀時,按下鬆緊開關SA1(接點I0.4),將主軸抱緊,換刀很方便,與此同時,I0.4 的常閉觸頭斷開,切斷控製電路電源。

                                  x62w萬能銑床電氣控製原理圖的PLC改造
  
                                            圖3 PLC 梯形圖

       第3 支路: 要表達工作台六個方向的進給、進給衝動及圓工作台的工作邏輯關係。這是一支非常重要的支路, 也是PLC 程序設計的重點和難點: ①圓工作台的控製: 按下主軸起動按鈕SBl 或SB2, 接觸器KMl 得電吸合, 因為SQ2-2(對應接點I1.0)、SQ3-2(對應接點I1.2)、SQ4-2(對應接點I1.2)、SQ6-2(對應接點I1.4)、SQ5-2(對應接點I1.4)、SA2-2(對應接點I0.5)、KM4(對應接點Q0.4)常閉觸點閉合,主軸電動機Ml 起動,接觸器KM3 得電,進給電動機M2 起動正轉。工作台沿一個方向做旋轉運動;②工作台向右運動的控製:當壓下限位開關SQ5-1(對應接點I1.1),因為SQ2-2(對應接點I1.0)、SQ3-2(對應接點I1.2)、SQ4-2 (對應接點I1.2)、SA2-3 (對應接點I0.5)、KM4(對應接點Q0.4)常閉觸點閉合,正向接觸器KM3 得電,進給電動機M2 起動正轉,工作台向右運動;③工作台做向下(或向前)運動的控製:當壓下限位開關SQ3-1 (對應接點I1.1), 因為SA2-1 (對應接點I0.5)、SQ5-2(對應接點I1.4)、SQ6-2(對應接點I1.4)、SA2-3(對應接點I0.5)、KM4(對應接點Q0.4)常閉觸點閉合,正向接觸器KM3 得電, 進給電動機M2 起動正轉, 工作台做向下(或向前)運動;④進給變速的衝動控製:壓下開關SQ2 ,SQ2-2 先斷開,SQ2-1 後接通,SA2-l (對應接點I0.5)、SQ5-2(對應接點I1.4)、SQ6-2(對應接點I1.4)、SQ4-2(對應接點I1.2)、SQ3-2(對應接點I1.2)、SQ2-1(對應接點I1.0)、KM4 (對應接點Q0.4) 常閉觸點閉合, 接觸器KM3 得電, 進給電動機M2 起動正轉。

      第4 支路: 反轉控製。工作台向左移動的控製。壓下限位開關SQ6-1(對應接點I1.3),因為SQ2-2(對應接點I1.0)、SQ3-2(對應接點I1.2)、SQ4-2(對應接點I1.2)、
SA2-3(對應接點I0.5)、KM3(對應接點Q0.3)常閉觸點閉合, 正向接觸器KM4 得電, 進給電動機M2 起動反轉,工作台向左移動。常閉觸頭串聯在左右進給控製電路中, 可實現聯鎖。工作台做向上(或向後)運動的控製。壓下限位開關SQ4-1(對應接點I1.3),輸出Q0.4,因為SA2-1(對應接點I0.5)、SQ5-2 (對應接點I1.4)、SQ6-2 (對應接點I1.4)、SA2-3(對應接點I0.5)、KM3(Y 對應接點3)常閉觸點閉合,正向接觸器KM4 得電,進給電動機M2 反轉。工作台做向上(或向後)運動。電路同樣可實現聯鎖。第6 支路: 是冷卻泵電動機M3 的起停控製電路,由開關QS2(對應接點I0.3)控製,該電路與主軸電動機之間采用順序控製: 主軸電路起動後, 冷卻泵才能起動;主軸停止, 它隨著停止。

     第5、7、8 支路: 工作台快速進給起動控製。可通過操作快速移動按鈕SB3(或SB4)對應輸入接點I0.1,使KM2 得電, 控製Q0.6、Q0.7 的輸出, 分別接通快速電磁離合器YC3 和切斷常速電磁離合器YC2, 再配合各個方向的操縱手柄, 實現工作台向相應方向的快速移動。第9 支路: 是照明控製。由轉換開關SA4 (對應輸入接點I0.6) 控製Q0.0 實現。
     對輸入常閉接點的編程要特別引起注意, 否則將造成編程錯誤。如圖2 中的SQ1、SQ2、SQ3-2、SQ4-2、RF1、RF2、RF3 常閉接點如不改成常開接點, 那麼常閉接點和PLC 的公共端COM 就會接通,在PLC 內部電源作用下輸入繼電器(I0.7、I1.0、I1.2、I1.4、I1.5、I1.6、I1.7) 線圈也接通,常閉接點已斷開,輸出繼電器是不會動作的。解決這類問題的方法可把常閉接點改為常開接點, 這樣就可采用常規的方法畫梯形圖了,采用這種方法比較簡單,也不易出錯。

     3 、結束語

     X62W 萬能銑床是國內廣泛使用的機械加工機床。由於電氣控製係統觸點多、線路複雜、故障率高、檢修周期長, 給生產與維護帶來諸多不便, 嚴重地影響生產。若用PLC 改造電氣控製係統, 不但可保證原電路的工作邏輯關係和整機的安全性能, 而且機床工作穩定、可靠、抗幹擾能力很強, 大大減輕控製係統故障等優點。可取得較好的經濟效益。

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